导入时间:2006年-2009年,共四年时间。 (一)数字化改善效果 具体如表1-5所示。
改善项目 | 主要内容 | 改善幅度 | 品质类改善项目 | 1、降低“碰划伤”不良改善 | 降低73% | 2、林源制材A线回锯率减低 | 降低42% | 3、降低“脱胶’不良改善 | 降低62% | 4、减少“污染”不良改善 | 降低80% | 5、降低漆膜不良改善 | 降低93% | 6、降低“欠料”次数改善 | 降低71% | 7、降低加工配合缝隙过大不良改善 | 降低88% | 8、控制产品色差的改善 | 降低82% | 9、降低手感不良改善 | 降低77% | 效率类改善项目 | 1、总装流水线效率改善 | 提升52% | 2、ART11-226品号总装效率改善 | 提升60% | 3、软包流水线效率改善 | 提升42% | 4、FE3340-T01品号总装效率改善 | 提升54% | 5、590品号总装效率改善 | 提升39% |
表1-5数字化改善效果
(二)现场改善案例 自制粉尘收集装置:既实用又巧妙地利用负压吸气作用,制作成自动收集砂光时产生的粉尘。如图1-2所示:
图1-2自制粉尘收集装置
改善发表会实景如图1-3所示:
图1-3改善发表会实景
(三)客户评价 公司冯董事长在改善发表大会上说:“公司十几年来解决不了的顽症(指粉尘搜集),终于得到了根治,让我看到了美*人改善的智慧和力量,实在让我感动!感激!感谢!” 毕总经理在总结会上说:“在3A顾问辅导下,我们干部逐步掌握了用PDCA的工业化思维系统解决问题,而且我们也逐步明白并开始掌握如何让一线员工参与管理,参与改善的技巧。”
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