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六西格玛质量管理实务的案例分析(三) [复制链接]

精益求精111 2020-1-3 08:52:36
六西格玛质量管理实务的案例分析(三)
(1) 定义顾客需求(Define)
  确定目标为:以降低中间轧废提高正品率和成材率,快速向用户交付产品,提高用户满意度,攻关目标值为:正品率由<93%提高到>96%。(合格率提升到>99.45%的水平)
(2) 评估当前绩效(Measure)
  大型厂搜集了2003年高线轧钢废钢支数,并针对工艺废钢和设备废钢进行了分类统计如下表:
  表4.2 大型厂2003年高线轧钢废品统计表
(3) 原因分析(Analyze)
A 由于人员的经常变动,操作水平的参差不齐,加上工作态度不认真,责任心不强,是造成堆钢的根本原因。
B 操作人员导卫安装方法不当,造成导卫磨损严重或搭铁,而又不能及时发现处理,是造成堆钢的又一大问题。
C操作人员在设置辊缝时不正确。后果是:辊缝大,轧件尺寸大,进口导卫损坏,堆钢;辊缝小,轧件尺寸偏小,下一机架进口导卫不能有效夹持倒坯堆钢,
D 轧件变形量增大,变形阻抗力随之增大,造成辊环局部温度快速增高而爆裂堆钢。
E 由于辊环的安装不正确,错辊,或者在轧制过程中卸压,也是导致堆钢的原因;冷却水中的夹杂,堵塞冷却水管,致使冷却强度降低导致辊环爆裂而堆钢;
F另外在设备上也有可能出现问题。比如:立式活套机构故障。侧活套进入口导轮的调整,油气润滑以及活套扫描仪(HMD)不正常也会导致堆钢;
(4) 改进措施(Improve)
A 实行竞争上岗制度,对岗位实施兼并和优化组合,组成工作上的互补。
B 严格实行经济责任制考核,落实分解责任到岗位到个人。.
C 推行和全面实施标准化作业,制定和完善工艺调整办法,纳入B标准管理。
D 在全线岗位推行生产过程控制, 落实公司工序控制点的检查。加强轧线各机架间变形量的控制,防止轧件变形阻力过大而堆钢。
E 推行全面设备点检制度落实。正确安装辊环。导卫及冷却水管,并在停机时着重检查。
F长期性培训计划,锻炼大工种作业能力,配合机动。电气人员对立式活套等设备进行检查,确保其工作状态完好。
  表4.3 对策实施进程表
  序号 实施内容 实现目标 实施时间 实施人
1 利用生产间隙时间,对相关操作人员进行指导学习;以提高轧钢操作水平。 操作人员操作水平提高; 2004 车间技术人员
2 落实岗位人员的责任心,加强生产过程中的巡检。 当班每半小时巡检一次;能在巡检中发现问题; 2004 操作人员
3 正确安装导卫。冷却水管和辊环 1. 辊环不出现错位或卸压;
2 冷却水压力达到要求,冷却水管不堵塞;
3 导卫安装正确; 2004 操作人员
4 正确设置各机架的辊缝 根椐不同系列设置适当的辊缝;并且针对钢质不同随时调整辊缝大小;以保证各机架的出口尺寸合乎要求。 2004 操作人员
5 利用有效的时间检查活套机构的工作情况,发现问题及时处理; 保证立式活套正常工作, 2004 操作人员
6 及时调整侧活套的进。出口导向轮; 保证轧件走向顺畅,不会堆钢; 2004 操作人员
(5)控制实施(Control)
A 成立以车间主任为组长的培训小组,制订详实的培训计划,提高轧钢人员的技术水平。
B 车间技术人员加大对生产岗位的工艺纪律检查力度,保证生产过程的有效控制。
C 落实上线的备品件的装配到位,导卫。水管。辊环质量符合轧线要求,完善统计台帐。
D 辊缝设置纳入综合管理,生产数据记录可查。
E 加强控制和抽检,保证活套工作正常。
F 实施全线生产过程控制,保证轧件走向顺畅。
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