六西格玛质量管理实务的案例分析(二) (1) 定义顾客需求(Define) 确定目标为:以降低中间轧废提高正品率和成材率,快速向用户交付产品,提高用户满意度,攻关目标值为:正品率由<93%提高到>96%。(合格率提升到>99.45%的水平) (2) 评估当前绩效(Measure) 大型厂搜集了2003年高线轧钢废钢支数,并针对工艺废钢和设备废钢进行了分类统计如下表: 表4.2 大型厂2003年高线轧钢废品统计表 (3) 原因分析(Analyze) A 由于人员的经常变动,操作水平的参差不齐,加上工作态度不认真,责任心不强,是造成堆钢的根本原因。 B 操作人员导卫安装方法不当,造成导卫磨损严重或搭铁,而又不能及时发现处理,是造成堆钢的又一大问题。 C操作人员在设置辊缝时不正确。后果是:辊缝大,轧件尺寸大,进口导卫损坏,堆钢;辊缝小,轧件尺寸偏小,下一机架进口导卫不能有效夹持倒坯堆钢, D 轧件变形量增大,变形阻抗力随之增大,造成辊环局部温度快速增高而爆裂堆钢。 E 由于辊环的安装不正确,错辊,或者在轧制过程中卸压,也是导致堆钢的原因;冷却水中的夹杂,堵塞冷却水管,致使冷却强度降低导致辊环爆裂而堆钢; F另外在设备上也有可能出现问题。比如:立式活套机构故障。侧活套进入口导轮的调整,油气润滑以及活套扫描仪(HMD)不正常也会导致堆钢; (4) 改进措施(Improve) A 实行竞争上岗制度,对岗位实施兼并和优化组合,组成工作上的互补。 B 严格实行经济责任制考核,落实分解责任到岗位到个人。. C 推行和全面实施标准化作业,制定和完善工艺调整办法,纳入B标准管理。 D 在全线岗位推行生产过程控制, 落实公司工序控制点的检查。加强轧线各机架间变形量的控制,防止轧件变形阻力过大而堆钢。 E 推行全面设备点检制度落实。正确安装辊环。导卫及冷却水管,并在停机时着重检查。 F长期性培训计划,锻炼大工种作业能力,配合机动。电气人员对立式活套等设备进行检查,确保其工作状态完好。 表4.3 对策实施进程表 序号 实施内容 实现目标 实施时间 实施人 1 利用生产间隙时间,对相关操作人员进行指导学习;以提高轧钢操作水平。 操作人员操作水平提高; 2004 车间技术人员 2 落实岗位人员的责任心,加强生产过程中的巡检。 当班每半小时巡检一次;能在巡检中发现问题; 2004 操作人员 3 正确安装导卫。冷却水管和辊环 1. 辊环不出现错位或卸压; 2 冷却水压力达到要求,冷却水管不堵塞; 3 导卫安装正确; 2004 操作人员 4 正确设置各机架的辊缝 根椐不同系列设置适当的辊缝;并且针对钢质不同随时调整辊缝大小;以保证各机架的出口尺寸合乎要求。 2004 操作人员 5 利用有效的时间检查活套机构的工作情况,发现问题及时处理; 保证立式活套正常工作, 2004 操作人员 6 及时调整侧活套的进。出口导向轮; 保证轧件走向顺畅,不会堆钢; 2004 操作人员 (5)控制实施(Control) A 成立以车间主任为组长的培训小组,制订详实的培训计划,提高轧钢人员的技术水平。 B 车间技术人员加大对生产岗位的工艺纪律检查力度,保证生产过程的有效控制。 C 落实上线的备品件的装配到位,导卫。水管。辊环质量符合轧线要求,完善统计台帐。 D 辊缝设置纳入综合管理,生产数据记录可查。 E 加强控制和抽检,保证活套工作正常。 F 实施全线生产过程控制,保证轧件走向顺畅。 2004年我们制定对策并严格按照实施后,取得了明显效果。下图是我们对2004年6月至12月废钢情况的统计。 表4.4 大型厂2004年6~12月份废品统计表 2004年 生产量 (支数) 轧废量 (支数) 比较量------工艺废钢 设备废钢 轧废率 正品率 支数 所占百分比 支数 所占百分比 6月 35081 96 0.27% 96.53% 62 65% 34 35% 7月 34504 98 0.28% 95.67% 61 62% 37 38% 8月 37557 94 0.25% 95.73% 55 58% 39 42% 9月 34837 89 0.26% 95.56% 48 54% 41 46% 10月 37997 100 0.26% 96.70% 65 65% 35 35% 11月 24128 68 0.28% 97.53% 46 68% 22 32% 12月 34766 90 0.26% 96.61% 52 58% 38 42% 合计 238870 635 0.27% 96.33% 389 61% 246 39% 通过抽样,现状评估表: 抽样次数 正品件数 正品率(%) 每百万次产品缺陷次数DPMO 合格率(%) σ绩效值 84837 81723 96.33 38130 99.47 4.87σ (6)武钢大型厂实施六西格玛管理的成效 (1) 由于6σ的成功应用实施,高线正品率由92.26%升到96.33%(合格率提升到>99.45%的水平),工艺废钢比率由72%下降到61%,绩效明显。 (2) 提高了高线设备的作业率和产品的成材率的质量指标的进一步提高,产能优势得以进一步提高。 (3) 质量指标的提升为我们的合同兑现和及时迅速交货提供了保障,给用户的满意度增加。 (4) 轧制废品的减少,使高线的生产成本降低,产品的市场竞争力加强,拓展了高线的市场占有率。 (5) 以顾客为中心的策略和持续的6σ管理法的应用改进,市场反应良好,顾客回头率提高,高线的订货量持续增长。 经济效率计算: 创造效益=直接效益+间接效益 直接效益=年产量(吨)×正品提高率×正材与废钢差价(元) =700000×(96.33%-92.26%)×600 =1709.40万元 间接效益=废钢处理时间(按考核指标5小时/月*12月/年=60小时)×小时产量(吨/小时)×吨钢效益(元/吨) 间接效益=60×120×600=432万元 创造效益=1709.40 432=2141.4万元 四、武钢成功推行六西格玛管理的实践体会 1、在实施六西格玛管理中应避免的认识上的误区 (1) 误区之一:只有优秀的组织才能成功地实施六西格玛管理 我国的许多组织在推行六西格玛管理方法时,普遍存在一种担忧:六西格玛管理是国外优秀组织采用的方法,而国内的组织科学管理基础薄弱,许多基础的管理工作都没有做好,不一定具备推行六西格玛管理的条件。存在这种担忧是可以理解的,但是,我们知道,六西格玛管理是一种管理的理念和方法,不再是一种单纯的质量指标,它的核心思想是过程的优化,通过提高组织核心业务的过程能力,使过程的输出与顾客的期望之间的偏差降至最低,从而有效减少过程中因弥补缺陷而造成的成本和生产周期的损失,同时,显著地提高顾客满意度和组织的收益。因此,是否能够成功实施六西格玛管理与组织目前的质量水平关系不大,“只有优秀的组织才能成功实施六西格玛管理”的认识是不正确的。不论是管理基础好的组织还是管理基础相对薄弱的组织,也不论是大组织还是小组织,在推行六西格玛管理战略时,都需要有一个成长的过程,需要在这个过程中构建实施六西格玛管理的基础,使自己不断具备将六西格玛管理推向深入的条件。国内管理水平。质量水平较低的组织更应在总结优秀组织推行成功的经验的基础上,实施六西格玛管理管理理念和管理方法,给自己提供了一种自我升华的阶梯和机会。 搜索young6668添加微信公众号获取最新公开课招生简章 |